2018年11月全国中型拖拉机使用中故障率根据调查平均为13.4%,同比上升1.90%,环比下降1.47%。2018年1-11月全国中型拖拉机使用中故障率平均约为125.36%(也就是说一台中型拖拉机要坏1.25次),同比上升3.25%。这是2018年11月全国中型拖拉机各系统故障率图表:
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11月中型拖拉机故障率环比下降1.47%,主要作业区域是三北地区及南方地区,大部分地区作业完成,拖拉机开始季后保养与检修入库,在此再次提醒大家,如果拖拉机加的不是防冻液,请务必检查确认已放净拖拉机冷却水(冬季气温会低于零度的地区),以免冻坏发动机等,一是放净发动机机体的冷却水,二是放净水箱的冷却水,三是放净水冷式机油散热器的冷却水,四是放净暖风机中的冷却水。
这是2018年11月全国大中型拖拉机各系统故障率柱状图:
11月份中型拖拉机故障率同比上升1.90%,1-11月份中型拖拉机故障率同比上升3.25%,1-10月份中型拖拉机产量同比下降10.5%,一是说明今年的拖拉机整体质量状况有下行走势情况、不容乐观;二是说明故障率上升也与今年产量、销量下降,分母变小有关。2018年10月,我国中型拖拉机产量为1.43万台,中型拖拉机同比上升10.3%。2018年1-10月,中型拖拉机累计生产16.64万台,同期同比下降10.5%。
2018年11月典型故障有:
1、三漏现象突出
三漏是指漏油、漏气、漏水,三漏是拖拉机上的常见问题,三漏中尤以漏油现象最为突出。拖拉机漏油是个老问题,但是一直未能得到根治,看似简单的漏油问题,年年解决年年漏,并且是行业内通病:垫片处漏、O形圈处漏、油封处漏、油管接头处漏、钢质油管焊缝处漏(砂眼处漏、折弯处漏)、高压胶质油管接头压接处漏、胶质油管开裂漏、油管干涉磨损漏、转向油缸漏、提升油管漏、齿轮泵漏、分配器漏、提升器漏、多路阀漏、快换接头漏、过渡阀块漏、油箱漏、油箱盖漏、输油管漏、前桥漏、后桥漏、变速箱漏、分动箱漏、变速箱后桥接合面漏、后桥提升器接合面漏、动力输出轴处漏、加油口往外漏、通气孔往外漏、发动机曲轴后油封处漏、输油管漏、油底壳接合面漏、齿轮室盖接合面处漏、等等等等,真是拖拉机无处不漏油,以至于拖拉机行业有“哪有拖拉机不漏油的”说法,并成为拖拉机行业的挡箭牌。漏油事虽小,但从漏油就能看出中外拖拉机的质量好坏,希望国产拖拉机加强漏油质量控制,减少漏油故障率。
2、动力输出轴断
动力输出轴断是中拖上最突出的故障之一,主要与使用操作不当有关,用户在使用中经常有地头转弯不提起农具、提起农具后不切断动力输出、提升过高、匹配不合理等现象;也与有的动力输出轴质量不合格有关;建议中马力段拖拉机上特别是70马力以上的车型上可使用8齿大径48mm矩形花键PTO轴取代原先的138型8齿大径38的矩形花键动力输出轴,8齿大径48mm矩形花键PTO轴的强度比原先的138型8齿大径38的矩形花键动力输出轴强度要高很多,可有效降低PTO轴断的故障率。同时呼吁拖拉机生产厂家对用户多进行PTO轴正确操作使用的培训,降低用户不正确操作使用造成的PTO轴断的故障率。
3、提升器自动沉降
提升器自动沉降是拖拉机液压系统的一个老大难问题,主要是分配器、油缸密封不良,有液压油渗漏引起的,提升器自动沉降的现象在不同的液压系统上故障表现形式不一样,主要分为两种典型形式:一是在整体式、半分置式液压系统(带有反馈装置)上的典型故障表现为:发动机起动着农具提升起来后出现“点头”现象(农具落下一定高度后重新自动提起,往复循环,故称为“点头”现象),在发动机熄火后农具会从提升状态慢慢下降直到落到地面上。二是在分置式液压系统(现在常用的强压系统就是分置式液压系统)上的典型故障表现为:不论发动机是否起动,农具在提升后都会慢慢往下落,直至落到地面上,因没有反馈装置结构,提升器不会出现落下后再自动提起的现象,这种液压系统如果在运输状态时农具自动下落是很危险的,容易造成意外事故。在此也呼吁拖拉机厂家采用质量好的分配器、提升油缸,采用带有液压锁功能的分配器,减少液压系统自动沉降故障。
4、提升器不提升、提升无力
液压提升系统主要由缸(油缸)、泵(齿轮泵)、阀(分配器)和连接油管等四部分组成,提升器不提升、提升无力的原因比较多,常见的原因有如下几项:一是液压油不足,油路接头等处有渗漏油现象,此时应加注足够的液压油,检查并排除渗漏现象。
二是液压油规格型号不合适,应加注符合说明书要求的液压油。比如车中所加的液压油耐低温能力差,冬季气温低时,油的黏度高,油箱过滤器过滤缓慢,液压油流动性能差,不易流入齿轮泵吸油管。
三是液压油脏,液压油变质,滤油器堵塞,应清洗滤油器、更换液压油。
四是分配器安全阀压力偏低,提升农具时提前打开,液压系统内的液压压力降低,应调整提高安全阀开启压力。
五是低压油路进空气,也就是进油管中吸入空气。如果进油管与齿轮泵、液压油箱连接处密封不严,油管损坏或主动齿轮的油封损坏等都会使空气吸入从而进入油道,使空气和油搅和成泡沫状,产生乳化。气体易受压,受压后体积缩小,工作压力降低,造成车厢顶起缓慢、无力。可认真检查管路接头与O形密封圈,需要时重新拧紧螺母并更换O形密封圈。如发现管路上有气孔,必须要重新补焊好或更换新油管。如发现车厢顶起时压力不足,并且在液压油箱内有泡沫,应停机检查、排除液压系统的空气。
六是液压系统的油温过高,液压系统温度过高,液压油的黏度降低,漏损增加,压力损失较大。
七是齿轮泵内漏严重,使泵的流量、压力降低,造成车厢顶不起,这是由于齿轮泵磨损或齿轮泵的密封圈失效、密封不严、泄漏引起。如果是密封件老化或损坏,更换新密封件即可;若是轴套与齿轮副磨损,需要更换新泵。
八是分配器密封不良、回油阀卡滞在导向套内落不到底,封不住回油道等,从齿轮泵来的压力油从回油阀处直接流回油箱,液压油缸压力过低。
九是油缸内漏,造成油缸内油压低,从而无法提起农具。
十是油缸上下支点连接销轴、油缸本身是否有润滑不良、卡滞、变形等情况,如有及时润滑、校正或更换。
5、动力输出异响
动力输出异响在部分拖拉机上的表现的非常突出,主要表现为空档时可明显听到动力输出部位发出的齿轮间异响声,有的声音大点,有的声音小点。经分析这些声音主要源于动力输出齿轮发出,主要是现在拖拉机上的齿轮精度低、齿形差、间隙大造成。曾做过试验,更换磨齿后的齿轮,声音有不同程度的降低,但更换同类齿轮后,声音依旧,有时会更高,但从市场监测来看,该处的异响声并没有造成齿轮损坏、打齿等故障,基本上不影响使用,厂家采用的处理方法一般也是不予修理,因为处理不了,换了齿轮也还是原来的样子,但一般会给反映问题的用户一个承诺,如因此处异响造成齿轮等损坏,厂家负责三包,可放心使用。 该文观点仅代表作者本人,如有文章来源系网络转载,本网系信息发布平台,如有侵权,请联系本网及时删除。
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